半自動同軸剝線機故障處理大全
發(fā)布時間:2015-03-13 17:17瀏覽次數(shù):
關(guān)于同軸剝線機的故障處理一直很多用戶關(guān)心的問題,很多企業(yè)只負責售賣,卻根本無法提供良好的售后,本身機器品質(zhì)不好,幾個月后問題不斷,所以今天銀鋼整理了這篇《半自動同軸剝線機故障處理大全》,希望給廣大用戶帶來幫助。
問題:出現(xiàn)夾不緊線
解決方法:
1.檢查夾線直徑是否比所剝線的最大外徑小0.5mm左右。
1.檢查夾線直徑是否比所剝線的最大外徑小0.5mm左右。
2.檢查夾爪牙里是否有細小膠粒
3.檢查系統(tǒng)參數(shù)里夾線行程是否比夾爪之間的距離大剝線剝不干凈1.檢查每層線徑是否設(shè)置正確。
2.檢查刀頭彈片厚度是否與線的大小與硬度相匹配。
3.檢查刀片是否磨損,或有缺口。
4.檢查切刀行程和線徑是否相匹配
問題:刀頭有時不旋轉(zhuǎn)
解決方法:
1.直流式有刷電機碳刷磨損,更換碳刷或電機問題:夾爪、刀頭有時不動作或只往一個方向動作解決方法:
2.查看感應(yīng)片和感應(yīng)器是否有過多的灰塵,或因工作環(huán)境濕度較大造成感應(yīng)器上有水,若有,清理干凈。
1.直流式有刷電機碳刷磨損,更換碳刷或電機問題:夾爪、刀頭有時不動作或只往一個方向動作解決方法:
2.查看感應(yīng)片和感應(yīng)器是否有過多的灰塵,或因工作環(huán)境濕度較大造成感應(yīng)器上有水,若有,清理干凈。
3.查看感應(yīng)器是否一直亮燈或一直不亮,若是,則感應(yīng)器損壞,更換感應(yīng)器,更換好后,需在手動狀態(tài)下查看每個電機是否運行正常。
問題:當機器復位或回原點時突然停住
解決方法:1.檢查機器是否有損壞,若完好,則系統(tǒng)參數(shù)里相應(yīng)的原點速度偏大,減小一點即可。
問題:使用頂桿啟動時,頂桿不彈回或彈出,或連續(xù)啟動
解決方法:進入手動模式,打開機箱,按兩個續(xù)電器上的觸點,看頂桿是否能彈到位,手動把電磁鐵推到吸和狀態(tài),然后用手推動頂桿后面力臂(白鋼針)使頂桿前端離刀片1.5mm到2mm左右,鎖緊電磁鐵螺絲。然后調(diào)節(jié)感應(yīng)器位置,使其處在:頂頂桿前端觸點時感應(yīng)燈亮,松開時感應(yīng)燈滅的位置。手動模式下,按下繼電器兩個觸點,看頂桿是否動作,不動作則需更換繼電器。
解決方法:進入手動模式,打開機箱,按兩個續(xù)電器上的觸點,看頂桿是否能彈到位,手動把電磁鐵推到吸和狀態(tài),然后用手推動頂桿后面力臂(白鋼針)使頂桿前端離刀片1.5mm到2mm左右,鎖緊電磁鐵螺絲。然后調(diào)節(jié)感應(yīng)器位置,使其處在:頂頂桿前端觸點時感應(yīng)燈亮,松開時感應(yīng)燈滅的位置。手動模式下,按下繼電器兩個觸點,看頂桿是否動作,不動作則需更換繼電器。
問題:剝線的長度和設(shè)定值有誤差
解決方法:頂桿啟動時 通過頂桿起動定位厚度大小來調(diào)節(jié)按鈕起動或腳踏啟動時,通過調(diào)節(jié)非頂桿啟動定位厚度大小來調(diào)節(jié)。
問題:機器出現(xiàn)不能復位現(xiàn)象
解決方法:進入手動模式,在手動前進,手動進刀/退刀,手動夾緊/松開后面設(shè)1000-2000,然后點動,手動前進/后退,手動進刀/退刀,手動夾緊/松開,手動旋轉(zhuǎn),看各個電機是否正常運行。若電機都正常運行,仍不能復位,則觀察觸摸屏上按復位鍵時復位是否有顏色變化,若沒有則PLC損壞,需更換
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